常(cháng)見問題(tí)

三軸cnc加工中心主軸轉矩不夠(gòu)該咋辦?

  一(yī)、三軸CNC加工中心進行修前調查
 
  發生斷(duàn)刀故障時,該機床是在做X軸的直線切削運動,調查發生故障的程序,發現程序(xù)合理,而且(qiě)切削量也合理,不存在工藝上的問題(tí)。而(ér)且聽工作人員描述,一開始加工前旋轉主軸也(yě)沒有出現明顯機械摩擦或撞擊的比較尖銳的噪聲,所以先排除機械部(bù)份的故障,重點放(fàng)在電氣(qì)部分。
 
  二、根據CNC加工中心現場調查結果,我(wǒ)們可以初步列(liè)出可能存在的故障點有(yǒu)以下幾個:
 
  1.刀(dāo)具質量問(wèn)題(tí)或零件硬度過高。
 
  2.外界電壓(yā)不足或有(yǒu)瞬間壓降。
 
  3.主軸電機損壞。
 
  4.主軸係統連接線路故障,造成(chéng)在運行中主軸停轉。
 
cnc加工
 
  三、數控加工中(zhōng)心維修步驟
 
  根(gēn)據三軸CNC加工中心可能存在的故障點,確定故障排除的(de)操作(zuò)步驟:
 
  1.查看零件的已切削位置,該零件質地是45號鋼,也沒(méi)有熱處理(lǐ)過,硬度均勻,刀具也(yě)是(shì)合金刀,也可以排除質量方麵(miàn)的(de)問題。
 
  2.重新開機(jī),查看伺服變壓器的情況,輸入電壓為三相380V,輸(shū)出為三相220V,電壓正常。
 
  3.在MDI方(fāng)式下編寫指令旋轉主軸,主軸可以旋轉起(qǐ)來,說明主(zhǔ)軸係統電氣連接沒有問題,但經過仔細(xì)觀察(chá),發現主軸的轉速並不均勻,有的位置旋轉時快時慢,經驗判斷為主軸電機缺相。
 
  4.打開(kāi)主軸CNC加(jiā)工中心的電機接線盒,觀察接線是否牢靠,電機三相間電阻是否正常,結果均為正常,故障不在主軸(zhóu)電機這篇。
 
  5.測量伺服放大器端主軸動力線電路,發現加工中心接線端(duān)子有(yǒu)鬆動現象,這是造成主軸電機缺相運行,力矩不夠斷刀的原因,把接線端子重新固定後(hòu),故障排除。
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